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中鐵隧道集團(tuán)對盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新再制造也是再創(chuàng)造
2016-05-20 
        核心提示

        洛軸的再制造蹚出了一條吹沙拾金的新路子,將原本到達(dá)使用年限的零部件通過技術(shù)加工實(shí)現(xiàn)變廢為寶。其實(shí),在這條路上,中鐵隧道集團(tuán)也走得很遠(yuǎn)。

        作為一家施工單位,中鐵隧道集團(tuán)大膽進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,在對盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行再制造的過程中,依靠實(shí)踐中積累的豐富經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)下最新技術(shù),對機(jī)械本身加以改良,反過來還能影響其生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計(jì)加工,實(shí)現(xiàn)了再制造中的再創(chuàng)造。

        小松K03盾構(gòu)機(jī)“變身”記

        對于中鐵隧道集團(tuán)專用設(shè)備中心副總經(jīng)理、總工程師蒙先君來說,近期最高興的一件事兒,就是企業(yè)通過再制造生產(chǎn)的CT003K盾構(gòu)機(jī)通過驗(yàn)收,即將于今年6月應(yīng)用于蘇州地鐵新項(xiàng)目中。

        這臺原名為小松K03的盾構(gòu)機(jī)于2008年投用,先后完成了南京地鐵二號線、蘇州地鐵二號線和四號線等項(xiàng)目建設(shè),最高月挖掘進(jìn)度達(dá)600米,可謂中鐵隧道集團(tuán)旗下的一員“猛將”。

        可到了使用期限,“猛將”也只能停下來乖乖接受檢查。這一檢查不得了,經(jīng)過8年使用、14次拆裝和近10公里的施工作業(yè),小松K03的主驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、推進(jìn)系統(tǒng)、管片安裝系統(tǒng)、注漿系統(tǒng)等主要系統(tǒng)性能下降嚴(yán)重,部分系統(tǒng)無法滿足現(xiàn)行施工技術(shù)要求——主軸承滾道、滾柱有輕微銹蝕,兩粒主推力滾柱端面有嚴(yán)重裂紋,經(jīng)著色探傷存在19個(gè)齒裂痕……總而言之,渾身都出了問題。

        企業(yè)經(jīng)過評估研究,通過可行性方案,決定對小松K03實(shí)施再制造,采取核心零部件委托專業(yè)廠家再制造,其他系統(tǒng)實(shí)行再制造、購買新件或者國產(chǎn)化的方法,并有針對性地進(jìn)行補(bǔ)焊等,使得新制造的機(jī)械外觀達(dá)到要求。從去年上半年開始,經(jīng)過10個(gè)月的“治療”,小松K03實(shí)現(xiàn)了“脫胎換骨”,被新命名為CT003K,如今在昆山靜待重新投入使用。

        “重獲新生”的CT003K在多個(gè)方面都超越了原有的小松K03,比如新增設(shè)的泡沫系統(tǒng),使得渣土改良效果極好,利于渣土運(yùn)輸,進(jìn)一步加快了掘進(jìn)速度。中鐵隧道集團(tuán)還根據(jù)自身使用情況,將其液壓系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),避免了原先經(jīng)常出現(xiàn)的動(dòng)力污染問題。這一改進(jìn)被小松的生產(chǎn)廠家沿用,可謂真正實(shí)現(xiàn)了使用者反推生產(chǎn)商的再創(chuàng)造。

        施工單位何以“跨界”裝備再制造

        一臺盾構(gòu)機(jī)再制造流程既嚴(yán)密又煩瑣,可是塊“難啃的骨頭”。

        蒙先君說,再制造流程的第一步是對盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行機(jī)況評估,評估之后將其回收至指定再制造分基地工廠。在工廠里,工人會對盾構(gòu)機(jī)部件進(jìn)行無損拆解和清洗。拆解下來的部件進(jìn)行檢測和壽命評估,根據(jù)部件不同情況決定是否進(jìn)行修復(fù)和再制造。所有工作完成后,將整個(gè)盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行組裝和調(diào)試。這還不算完,只有經(jīng)過真正的施工考驗(yàn),再制造盾構(gòu)機(jī)才能算合格產(chǎn)品。

        作為國內(nèi)隧道和地下工程領(lǐng)域最大的建筑企業(yè),一家施工單位“跨界”干起了再制造,這是由中鐵隧道集團(tuán)的發(fā)展要求決定的。

        盾構(gòu)機(jī)本身較高的價(jià)值決定了其再制造價(jià)值。蒙先君介紹,一臺歐美企業(yè)生產(chǎn)的盾構(gòu)機(jī)價(jià)格通常在4500萬元左右,而一臺硬巖掘進(jìn)機(jī)更是要上億元。中鐵隧道集團(tuán)現(xiàn)有盾構(gòu)機(jī)80臺,到今年年底將達(dá)90臺,投入設(shè)備資金20多億元。一邊要投入,一邊原有的設(shè)備在不停老化,從企業(yè)自身要求來看也必須通過再制造實(shí)現(xiàn)設(shè)備的保值。而結(jié)合目前經(jīng)驗(yàn),再制造費(fèi)用最高也不超過購買新機(jī)的50%。

        盾構(gòu)機(jī)的使用方式也決定了具備再制造的可能性。因?yàn)槠涔ぷ髂J酵ǔK俣容^慢,主要結(jié)構(gòu)磨損極校在再制造的過程中,只需對核心零部件如主軸承、減速機(jī)等進(jìn)行再制造,其余部件均可從施工后方進(jìn)行拆解更換,從技術(shù)角度上存在再制造的可能性。

        借整機(jī)裝備再制造,實(shí)現(xiàn)裝備再創(chuàng)造

        那么,整機(jī)再制造與單純的零部件再制造相比,何以出現(xiàn)再創(chuàng)造的可能性更大?

        蒙先君介紹,一般盾構(gòu)機(jī)的使用壽命為8年到10年,經(jīng)過長期使用到達(dá)年限后,制造原有機(jī)械的技術(shù)包括設(shè)計(jì)等一系列都會有很大的提升,借再制造將新興技術(shù)應(yīng)用于原有設(shè)備能夠大大提高其工作效率。再加上目前依照設(shè)計(jì),國內(nèi)掘進(jìn)直徑與先前相比有所變化,需要通過再制造使原有設(shè)備能夠適應(yīng)當(dāng)前新設(shè)計(jì)的需要。

        值得一提的是,通過不斷發(fā)展再制造,也為高精尖設(shè)備的國產(chǎn)化起到了助推作用。以CT003K為例,中隧就先后與洛軸和本地一家民營企業(yè)合作,進(jìn)行了部分關(guān)鍵零件國產(chǎn)化的嘗試。因?yàn)樽鳛檎麢C(jī)生產(chǎn),不可避免地要進(jìn)行行業(yè)內(nèi)合作,合作方會想方設(shè)法符合提高原有的要求,通過一個(gè)企業(yè)借助再制造實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造,進(jìn)而推進(jìn)一個(gè)地區(qū)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,從而使得高精尖機(jī)械逐漸向國產(chǎn)化靠攏?!跋乱徊?,我們準(zhǔn)備繼續(xù)加強(qiáng)此類合作?!泵上染硎?。

        (洛陽日報(bào)記者陳曦孫小蕊通訊員趙長青)

        
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